某机床制造企业的高速数控车床广泛应用于汽车行业和香蕉视频www7xjme轴承行业的香蕉视频www7xjme零件加工。在产品的试验过程中,发现主轴运转噪声很大,严重影响机床精度,轴承的使用寿命也大大缩短。
通过对高速数控车床的主轴香蕉视频app官网结构和装配过程进行分析,找出装配精度超差的原因,并根据发现的问题,提出新的装配工艺方法,解决了装配精度超差的问题。
高速数控车床凭借精度高、高速运动平稳、所加工零件精度高,在市场占有率较高,是汽车行业和香蕉视频www7xjme轴承行业加工香蕉视频www7xjme零件的关键设备之一。
其中主轴部件的装配精度将直接影响机床的工作精度,从而影响零件的加工质量。一般要求主轴的径向跳动和端面跳动都严格控制在0.005mm范围内,只有合理的装配工艺方法才能保证机床的精度要求。
由于在实验装配阶段没有找到一种有效的主轴部件装配方法,完全凭以前装配机床的经验和感觉进行装配,导致装配出来的主轴精度达不到设计要求,主轴运转噪声很大,严重影响机床精度,轴承的使用寿命也大大缩短。
通过对主轴香蕉视频app官网装配工艺的分析,发现两个主要问题:
1、主轴轴承间隙的调整全凭经验,没有进行必要的测量,造成装配结果不可控;
2、主轴装配过程中没有考虑主轴及轴承制造精度的误差。
主要解决措施:
由于主轴轴承采用的是双列短圆柱滚子轴承,该轴承内圈的内孔带有锥度,它与主轴上的锥面相结合,其调整的理想状况为内圈随着被涨大,把轴承外圈涨紧在短圆柱上,使它刚刚不因本身重力而下来,但又能灵活地转动为止。根据故障分析,问题主要出现在主轴轴承隔套的调整方面。
之前的调整方法是在调整隔套时,轴承安装后涨紧程度全凭经验,没有进行必要的检测,装配的结果就是精度达不到要求。
改进后的装配工艺方法如下:
1、清洗主轴轴承,并将清洗槽按粗洗和精洗分开。
2、测量各配合件尺寸并做记录。主要测量主轴套筒前、后两孔内径尺寸,两双列圆柱滚子轴承的外圈尺寸。通过预紧保证轴承与套筒孔配合过盈量0.005mm。
3、检查主轴前、后轴承1:12锥面接触情况,涂色检查,要求接触面不小于75%,且靠近大端;旋上锁定螺母,检查螺母工作面,跳动在0.01mm内。测出主轴前、后轴承1∶12锥面径圆跳动的位置,并做标识。
4、测量轴承的外圈宽度D、F,主轴套筒内孔的深度H,隔套的宽度E。配磨前端盖2的外圈压紧量h,保证(D+E+F+h)-H=0.08~0.10mm。
通过对主轴香蕉视频app官网装配工艺的改良,各项静态精度满足设计要求。实际运转测试并通过应用后反馈的信息,主轴运转良好、噪声低,加工零件质量稳定,机床精度保持性好。